三菱運動控製器在小型輥鍛傳送係統中的應用
一 概述 :
輥鍛傳送係統是鍛造行業應用較多的係統。該係統由輥鍛機,機械手傳送機構組成,替代傳統的自由鍛,人工送料係統。輥鍛傳送係統提高了自動化水平,提高產品質量精度,降低了工人勞動強度,節約成本。本文介紹的輥鍛傳送係統應用於某五金廠。
二 輥鍛傳送係統結構
輥鍛傳(chuan) 送係統由輥鍛機,機械手傳(chuan) 送機構組成。其中,輥鍛機由上下兩(liang) 個(ge) 壓輪,模具組成。模具固定在上下兩(liang) 個(ge) 壓輪上,由滾輪帶動實現對產(chan) 品的鍛壓。滾輪由兩(liang) 台15K伺服電機同時轉動實現模具同步滾壓。機械手傳(chuan) 送機構由機械爪轉動軸,X方向送料軸,Y方向工位移動軸,底盤旋轉軸以及部分定位傳(chuan) 感器組成。具體(ti) 如下圖:
三 控製流程
輥鍛機由兩(liang) 台MR-J2S-15K B4及HA-LFS15K14驅動。上下壓輥同時啟動,保持同步;機械手傳(chuan) 送結構主要由四台MR-J2S-700B及HC-SFS702驅動。上下壓輥啟動由X軸方向送料到位檢測,機械瓜夾緊信號及壓輥零位信號啟動。每工位轉動一圈,回到原點,壓輥轉動過程中X軸伺服
OFF,處於(yu) 自由滑動狀態,自由滑動到位一檢測信號接通(送料到位信號斷開)後,X軸伺服ON,Y軸啟動,由第一工位運動至第二工位,二工位檢測信號接通,機械爪旋轉軸旋轉一定角度後,X軸啟動快速行進至二工位,到位檢測信號接通,X軸伺服OFF,處於(yu) 自由狀態,上下壓輥啟動。如此,進行三工位,四工位輥壓成型。四個(ge) 工位結束後,Y軸返回一工位,機械瓜旋轉軸返回原角度;底盤旋轉軸轉動一定角度,旋轉到位檢測一接通,機械爪鬆開,成型產(chan) 品被送入傳(chuan) 送帶。機械爪鬆開後,底盤旋轉軸繼續旋轉一定角度,旋轉到位檢測二接通,自動送料係統開始送料,有料檢測接通後,機械爪抓緊;夾緊信號接通,底盤旋轉軸旋轉至原始位置,周期工作開始。
四 控製係統
整個(ge) 控製係統由6軸組成,壓輥軸功率較大;從(cong) 性能穩定性考慮,我們(men) 選用兩(liang) 台MR-J2S-15KB4及HA-LFS15K14驅動上下壓輥;四台MR-J2S-700B及HC-SFS702驅動機械手傳(chuan) 送結構。控製係統選用多CPU係統:Q02CPU+Q172CPUN,Q172CPUN最多可以控製8軸,編程方便簡單。用SSCNET總線與(yu) 伺服放大器進行連接,方便可靠。具體(ti) 參見下圖:
五 主要輸入輸出信號列表
六 運動SFC程序
運動SFC程序(包括係統參數的設置等)采用MT Developer編寫(xie) ,整個(ge) 程序分為(wei) 主程序,自動運行,手動運行三部分。SFC程序采用自動運行方式,用外部輸入信號作為(wei) 觸發器來啟動伺服程序。多CPU 係統設置時選擇2個(ge) CPU,刷新地址采用自動刷新,不必設置地址;伺服單位係統選用脈衝(chong) 單位。程序工步流程圖如下:
多CPU係統設置參考如下:
Q02CPU設置:
Q172CPUN設置:
結束語
本控製係統采用三菱性能優(you) 良的運動CPU係統,通過使用高速串行通信方式,運動控製器和伺服放大器之間可以快速連接,簡化接線。軟件避開煩瑣的參數設置及控製程序,采用運動SFC程序,實現複雜的伺服控製。
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