三菱PLC定位模塊QD75D4N抖動該如何解決
通過查看客戶的程序後發現,客戶的軸基本參數裏,每轉脈衝(chong) 數設置為(wei) 1pulse,每轉移動量設置為(wei) 10um;伺服放大器側(ce) 電子齒輪比設置為(wei) 8192/125;
粗略分析之後,推測這樣的設置電子齒輪比較大,可能會(hui) 導致控製器發出的脈衝(chong) 較少。
為(wei) 了驗證這種推測,海藍技術人員重新寫(xie) 了一個(ge) 簡單的程序,重新設置基本參數,將每轉脈衝(chong) 數設置為(wei) 32768pulse,每轉移動量設置為(wei) 2000um,單位倍率設置為(wei) 10;三菱伺服放大器側(ce) 電子齒輪比設置為(wei) 4/1;對應JE編碼器分辨率131072,絲(si) 杠螺距20mm。
然後慢慢加速調試,使伺服電機運行速度達到2500rpm。
剛好現場有兩(liang) 台機器同時運行做對比,
1.每轉脈衝(chong) 數設置為(wei) 32768pulse,每轉移動量設置為(wei) 2000um,單位倍率設置為(wei) 10;伺服放大器側(ce) 電子齒輪比設置為(wei) 4/1,加減速時間為(wei) 800ms;S型加減速曲線,比率100%;運行曲線如下圖所示:
2.每轉脈衝(chong) 數設置為(wei) 1pulse,每轉移動量設置為(wei) 10um;伺服放大器側(ce) 電子齒輪比設置為(wei) 8192/125,加減速時間設置為(wei) 1500ms;S型加減速曲線,比率100%;運行曲線如下圖所示:
理論上來說,加減速時間越長,加減速曲線應該越平滑,但是通過對比可以看到右上圖的曲線比右下圖的曲線更加平滑。
從(cong) 實際觀察到的結果來看,通過設置的參數運行的設備,對應的軸運行起來要相對平滑得多,不再出現客戶反映的抖動問題。
結論:
1、S型加減速曲線實際上是對控製器將要發出的脈衝(chong) 進行優(you) 化後再發出;若有電子齒輪比,則優(you) 化後的脈衝(chong) 還會(hui) 經過電子齒輪比的放大。
2、若將三菱伺服放大器側(ce) 的電子齒輪比設置得越大,會(hui) 導致同樣的定位距離與(yu) 速度,控製器發出的脈衝(chong) 越少、越稀疏,從(cong) 而導致S型加減速曲線的優(you) 化效果變差。
3、從(cong) 控製精度方麵考慮,建議將三菱伺服放大器的電子齒輪比設置得越小越好。
4、實際上,在三菱伺服中,脈衝(chong) 型伺服才有電子齒輪比參數,總線型伺服是沒有這個(ge) 參數的。那是因為(wei) ,通過發脈衝(chong) 的方式,發脈衝(chong) 的頻率限製比較大,比如脈衝(chong) 頻率最大可能是200k、4M等。
5、為(wei) 了使更少的脈衝(chong) 可以進行更大距離的定位或者得到更大的速度,從(cong) 而采用電子齒輪比將脈衝(chong) 放大。
很多用習(xi) 慣脈衝(chong) 型伺服的客戶在剛開始使用總線型伺服時,都非常糾結一件事,就是我在程序裏到底應該發多少脈衝(chong) 。而實際上,總線型伺服的使用弱化了電子齒輪比的概念,也不需要去計算發多少脈衝(chong) ,直接在程序裏給出定位距離、速度即可,這樣三菱PLC定位模塊QD75D4N抖動的問題就解決(jue) 了!
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