三菱變頻器改造風機節能案例
導讀:三菱變頻器改造風機節能案例
一、項目說明
五台設備共用一台主電機為(wei) 11KW的吸塵風機,用來吸取電鋸工作時產(chan) 生的鋸屑。不同設備對風量的需求區別不是很大,但設備運轉時電鋸並非一直工作,而是根據不同的工序投入運行。幾年前公司就對此風機實現了變頻器控製,當時的方式是用電位器調節風量,如果哪一台設備的電鋸要工作時就按一下按鈕,打開相應的風口,然後根據效果調電位器以得到適當的風量。但工人在操作過程中時常會(hui) 忘記開或者忘記關(guan) 風口的閥門,這就造成實際情況不盡人意,車間灰塵太大,工作環境惡劣。最後幹脆把變頻器的輸出調到50HZ,不再進行節能的調節。變頻器隻成了一個(ge) 啟動器,造成了資源的浪費。
二、改造方案
用PLC接收各機台電鋸工作的信息並對投入工作的電鋸台數進行判斷,根據判斷,相應的輸出點動作來控製變頻器的多段速端子,實現多段速控製。從(cong) 而不用人為(wei) 的幹預,自動根據投入電鋸的台數進行風量控製。根據投入運行的電鋸台數實施五個(ge) 速段的速度控製。
PLC、電腦、通訊接口及通訊線
三、方案實施
1、電鋸投入運行信號的采集
用電鋸工作時的控製接觸器的一對輔助常開觸點控製一個(ge) 中間繼電器,中間繼電器要選用最少有兩(liang) 對常開觸點的。用其中的一對接入PLC的一個(ge) 輸入點,另一對控製一個(ge) 氣閥,氣閥再帶動氣缸,用氣缸啟閉設備上的風口。這樣就實現了PLC對投入電鋸信號的接收,也實現了風口的自動啟閉,簡單實用。
1)變頻器參數的設定
使用的變頻器是三菱FR-A540係列。根據多段速控製的需要和風機運行的特點主要設定的參數如表2。
2)多段速控製時端子的組合
這個(ge) 係列的變頻器進行多段速控製的端子為(wei) RL、RM、RH。通過這三個(ge) 端子的組合最多可以實現七段速度運行。進行五段速度控製時的端子組合3)PLC輸出端與(yu) 變頻器控製端子接線圖、PLC的選取和程序的編寫(xie) 。
根據改造輸入輸出點數的需求,PLC選取的是Fx2N-16MR,其輸入輸出點分配如表所示。
四、PLC編程1、啟動與(yu) 停止的程序
五、節能效果分析
當變頻器在50Hz和40Hz運行時在變頻器輸出側實測數據:40Hz時電流為12.2A,電壓250V;50Hz時電流為15.8A,電壓為370V。則P1=1.732*250*12.2=5.28kw
P2=1.732*370*15.8A=10.13kw
注:改造後每個(ge) 小時能耗仍可節約4.85個(ge) 千瓦。
改造前每年消耗的電能(按每天工作22小時,每年工作250天計)W1=10.13*22*250=55715Kwh
改造後每年消耗的電能:
W2=5.28*22*250Kwh=29040Kwh
則每年節約電能為(wei) W=W1-W2=26675Kwh
如果以每度電0.5元計,則每年節約電費13337.5元。可見節能效果和經濟效益當可觀。
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