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三菱PLC用於懸鏈自動控製係統的升級改造

點擊:9067 日期:2018-12-28 選擇字號:

導讀:三菱PLC用於(yu) 懸鏈自動控製係統的升級改造


本文首要介紹對卡車公司車身第一塗裝線懸鏈電氣控製體(ti) 係的晉級改造,意圖使老設備發揮更大的作用、下降毛病率和進步可操作性。


一. 導言


卡車公司第一塗裝線建於(yu) 80年代前期,由德國工控公司描繪施工,電氣控製選用繼電器控製體(ti) 係,複雜係數相當高,可謂繼電器控製體(ti) 係典範,隨著時代的發展,原控製原理已經落後,並且接線複雜,其維護和改進都比擬困難,因為(wei) 運用時間過長,電氣元件不斷老化,毛病增多,並且毛病點不易查找,以不能滿足出產(chan) 要求,因此,我們(men) 對懸鏈體(ti) 係進行技術晉級,選用PLC控製體(ti) 係,其功能安穩且造價(jia) 低價(jia) ,增加了毛病顯示功能,大大改善了設備運轉的可靠性,使出產(chan) 效率進步,設備維修便利。


二. 設備改造前存在的問題,改造工作原理及方案


1.改造前存在的問題


① 經常出現安全事故和製約出產

原體(ti) 係選用繼電器控製,其控製原理落後、接線複雜,安全措施不行全麵,經常出現室體(ti) 大門誤動作擠壞駕駛室的事故,嚴(yan) 重的會(hui) 導致駕駛室作廢,從(cong) 而給企業(ye) 帶來不必要的損失,也嚴(yan) 重製約著出產(chan) 節拍。


② 維修困難和維修費用過高

因為(wei) 運用時間過長,電氣元件不斷老化,毛病增多,並且毛病點不易查找,從(cong) 而導致維修時間過長,維修費用過高,因為(wei) 體(ti) 係誤動作或其他原因導致主控接觸器和保險頻繁損壞,平均每月至少要更換4台接觸器,大大進步了維修成本。


③ 可操作性太差

因為(wei) 本體(ti) 係控製原理複雜、連鎖較多,運用了相當多的中心繼電器,在操作中經常需要操作人員用手去按繼電器輔佐體(ti) 係工作,一是操作人員的人身安全難以保障,二是因為(wei) 操作失誤或操作不熟練形成的毛病較多,從(cong) 而使電氣維修人員排查起來相當困難。


2.體(ti) 係工作原理


我們(men) 在流水出產(chan) 過程中工件一向懸掛在掛具上麵,由懸鏈完結移動、搖擺及工位循環,順次通過的工序有預處理----電泳----水洗----烘幹,然後下線,也就是說若是懸鏈出現問題,標誌著整條出產(chan) 線無發正常運轉,這也是我們(men) 挑選對其進行技術晉級的原因,因為(wei) 其控製原理複雜,在此我們(men) 隻做簡單敘述:體(ti) 係上電運轉後,懸鏈無動作,當電泳升降機發送給本體(ti) 係一個(ge) 搖擺信號時,懸鏈以0.5米為(wei) 單位的行程低速循環搖擺,一起,發送給預處理體(ti) 係一個(ge) 噴淋信號,此時預處理體(ti) 係為(wei) 本工位工件進行前處理工作,(為(wei) 電泳做準備),當預處理體(ti) 係對本工位工件處理完畢後再將信號反饋給本體(ti) 係,此時懸鏈搖擺一個(ge) 循環後返回原點,(停止搖擺),一起,將搖擺完結信號發送給電泳升降機體(ti) 係,當電泳完結後再把此信號反饋給本體(ti) 係,此時本體(ti) 係發送一個(ge) 開門信號分別去預處理和電泳體(ti) 係,電泳和預處理大門打開,當開門信號反饋給本體(ti) 係後,懸鏈以高速運轉使工件移動一個(ge) 工位,當移動完結後,本體(ti) 係再發送關(guan) 門信號去預處理和電泳體(ti) 係,電泳和預處理大門關(guan) 閉,並將信號反饋給本體(ti) 係,本體(ti) 係再發送一個(ge) 正常運轉信號去電泳升降機,此時可以推進升降機進行電泳,一起懸鏈以0.5米為(wei) 單位低速循環搖擺,至此,工件完結了一個(ge) 工位的循環。


3.改造方案


本著下降改形成本的準則,我們(men) 選用三菱FX係列PLC做主控,為(wei) 了提要體(ti) 係可靠性,外部我們(men) 選用OMRON小型密封繼電器、新華空氣開關(guan) 和接觸器、施耐德按鈕及信號指示燈,保存其原有遠程控製線路及行程開關(guan) ,控製櫃內(nei) 部重新布線。


硬件有些:

三菱FX1N做主控,輸入信號本著從(cong) 內(nei) 到外的的準則布線即X000—X010為(wei) 本操作麵板按鈕信號,X011—X037為(wei) 連鎖和外部行程開關(guan) 信號,有些輸入信號選用繼電器過度。輸出信號全部運用OMRON小型密封繼電器過度,以進步PLC的運用壽命和體(ti) 係可靠性。外部連鎖信號本著先預處理後電泳的準則布線,使檢查維修更加有條序性,有些按鈕運用雙功能,即在自動和手動兩(liang) 種狀態下,同一個(ge) 按鈕發揮兩(liang) 種不同的功能。有些信號指示燈運用雙顯功能,即同一個(ge) 信號燈以一秒時鍾脈衝(chong) 閃爍為(wei) 一種信號狀態或一個(ge) 毛病信號,常亮為(wei) 一種信號狀態或一個(ge) 毛病信號,這樣可以顯示更多的毛病信號和運轉信號,為(wei) 維修和操作帶來便利,一起節約成本。


軟件程序有些:

編程語言選用邏輯梯形圖編程,大有些輸入信號均設PLC內(nei) 部中心繼電器過度,便於(yu) 毛病記錄查詢和程序連鎖,有些信號選用上升沿和下降沿控製,以防止信號誤動作或其他幹擾,進步體(ti) 係安全性和可靠性,大有些內(nei) 部中繼選用置位/複位指令,便於(yu) 狀態保存。程序描繪中,針對原體(ti) 係經常出現事故和毛病的環節進行了詳盡的剖析,增加了多條安全保護程序和毛病顯示程序,按鈕信號通過“手動/自動”在程序中完結兩(liang) 種狀態,並且有些按鈕信號運用上升/下降沿指令,從(cong) 而進步可操作性和避免誤操作,程序中運用了一個(ge) 強迫信號,便於(yu) 毛病自動修複。毛病顯示程序運用雙毛病條件,完結一個(ge) 指示燈兩(liang) 種毛病顯示。


三. 施行注意事項及內(nei) 容


1. 重點有些


本體(ti) 係描繪的重點在原控製體(ti) 係的剖析和PLC程序描繪有些


因為(wei) 原體(ti) 係工作原理複雜,聯鎖信號繁多,我們(men) 有必要對其進行徹底的研究剖析,搞清工作原理,取出所有聯鎖信號,針對經常出現事故和毛病的環節進行剖析,並且擬定出解決(jue) 方案。在PLC程序有些,重點也是聯鎖信號,中繼均運用置位/複位指令,安全保護程序有必要要全麵、有效。


2. 難點有些


本體(ti) 係施工的難點在遠程線路輸入/輸出有些。


因為(wei) 繼電器控製和PLC控製的描繪思路和施工布線有些區別,我們(men) 在保存原遠程線路和開關(guan) 的基礎上,有必要對原線路進行詳盡的測量、改造,原所有急停線路均串聯在一塊返回控製櫃,這樣我們(men) 就無法對信號的來源進行區別,對此,我們(men) 拆除原急停線路,運用原急停指示燈線路做遠程急停線路,其他線路根據現場情況進行改進。



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